烟囱滑模施工公司,江苏森悦高空(在线咨询),厦门烟囱滑模施工

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烟囱滑模施工公司,江苏森悦高空(在线咨询),厦门烟囱滑模施工

  2)确定混凝土的计算容重。混凝土的容重值与粗骨料的料径、密度、混凝土的含气等因素有关,应根据实测容重进行配合比计算。根据试验,混凝土的容重一般在2 390~2 450 kg/m3之间。取定碎石和砂的用量根据计算容重P、水泥用量(用...


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  2)确定混凝土的计算容重。混凝土的容重值与粗骨料的料径、密度、混凝土的含气等因素有关,应根据实测容重进行配合比计算。根据试验,混凝土的容重一般在2 390~2 450 kg/m3之间。取定碎石和砂的用量根据计算容重P、水泥用量(用灰量)C、水的用量W和碎石、砂的配比计算碎石和砂的用量。

  3  正交试验法确定混凝土配合比

  3.1  正交试验配合比设计

  路面混凝土配比设计时,采用的资料正确、设计施工经验丰富,能以较少的试验次数得出混凝土配合比,反之则需要作较多的试验。大规模的公路工程一般采用正交试验法进行配合比设计。正交试验主要考虑水泥的组分及用量、水灰比、砂率、减水剂用量对混凝土强度及塌落度的影响,根据四个因素、三个水平,选用L9(34)正交表。时间结果与极差结果如表2。

3.2  配合比调整

  施工过程中应根据材料的实际情况进行适当的调整,确定混凝土施工配合比。

  1)用水量的调整:标准状态卜,配合比设计用集料为饱和而干状态,但施工时砂和碎石中的含水量都在变化,因此实际加水量应扣除砂和碎石中的含水量,另外,混凝土在运输过程中,水分也在发生变化,用水量应根据当大气温、风力、运距及等待时间进行调整。

  2)两级级配比例和砂率的调整:配合比确定后,碎石用量的砂率原则上不调整,但山于碎石和砂料源变化以及破碎机械的原因,施工时应作适当调整。

  3)外加剂的调整:山于混凝土每大运距的不同,气温、风力也不一样,因此运输对坍落度损失也不一样。为了保证摊铺机的正常工作,应根据选用外加剂性能调整其掺量,外加剂应选用减水缓凝早强型的.液态掺加。

  4  掺粉煤灰混凝上后期强度的变化

  标准配合比确定以后,进行了试验段和路而施工共65个工作日,期间先后现场取样260多组,通过7d,  28 d,  56 d( 60 d),  90d的强度试验,观测掺粉煤灰混凝土强度的增长情况。施工配比见表4,掺粉煤灰混凝土强度变化见表5。

从统计结果可以看出,按Ⅰ号配合比施工的7 d、28 d、56(60)d强度均高于按Ⅱ号配合比施工抗压强度,不同龄期强度高差相当;F7,Ⅰ>F7,Ⅱ;F28,Ⅰ≈F28,Ⅱ;F56,Ⅰ<F56,Ⅱ。这说明,烟囱滑模施工方案,纯水泥混凝土后期强度增长拉压强度较显著;而弯拉强度增长不明显;掺粉煤灰后期抗折强度、抗压强度均有较大增长。

  掺粉煤灰混凝土抗压强度略低于纯水泥混凝土;强度早期略低于纯水泥混凝土,后期弯拉强度均大于纯水泥混凝土;粉煤灰掺量合适时,28 d弯拉强度也能达到或超过纯水泥混凝土弯拉强度。

  5  掺粉煤灰混凝土的耐磨性能

  为检验掺粉煤灰混凝土的性能,弯拉试验室作了对比试验。试验用混凝土配合比见表6,试验结果见表7。

通过试验,发现掺粉煤灰混凝土7 d的耐磨性与纯水泥混凝土相差较大,28 d、60 d的耐磨性相差较小;掺粉煤灰混凝土的耐磨强度随着龄期的增长而增长,纯水泥混凝土的后期耐磨强度随着龄期的增长而增长较小。这说明,通过调整砂石比例、砂的细度、粉煤灰的掺量等因素,掺粉煤灰的耐磨性能可以达到纯水泥混凝土的耐磨性能。

  6  结语

  1)利用综合级配范围正交试验方法的设计配合比,是一种行之有效的混凝土配合比设计,既经济又合理,并已通过施工验证,值得推广。

  2)通过分析整理大量数据,混凝土烟囱滑模施工公司,揭示了掺粉煤灰混凝土后期强度变化及耐磨性能,对确定粉煤灰的掺量,降低路面工程造价,提高粉煤灰的综合利用,具有重要参考价值。


240 m烟囱设计和施工技术

1 烟囱设计

珠海电厂一期工程安装2台600 MW机组,其烟囱为总高度240 m的双套筒式结构,它由2个直径6.2 m、高245 m的圆柱形钢制排烟管和1个出口内径为15.7 m、高240 m的钢筋混凝土外筒组成。混凝土外筒底部外半径为24.1 m,壁厚550mm,顶部外半径为16.3 m,壁厚300 mm,筒身坡度150 m以下为0.1%~3.42%, 150 m以上为0。双内筒钢材采用进口钢材,其材质符合美国ASTMA36或日本JIS400规范要求,壁厚为10 mm及8 mm 2种。筒顶部6.2 m范围内用6 mm厚不锈钢作内壁,以抗大气腐蚀,钢内筒外壁刷耐热耐酸油漆4度,并设80 mm厚矿棉板保温层,以防止内壁结露腐蚀。

  外筒与双钢内筒之间设置3个平台,标高分别为85, 165, 235 m。筒身顶240 m标高处设钢平台,然后浇筑250 mm厚混凝土封顶。筒身内沿筒壁设螺旋爬梯1座和垂直电梯1台,以供检修用。此外,外筒与钢内筒之间每隔40 m左石设置1道拉杆,以增加钢内筒稳定性。烟囱基础采用圆板式整体基础,下设1 000mm冲孔灌柱桩136条,烟囱基础直径45 m,厚度1.

5~3.4 m,承台上设有2个直径为4.2 m的圆柱状钢筒基础(如图1所示)。

2 烟囱基础大体积混凝土的施工

2.1 施工方案的确定

烟囱基础直径45 m,高1.5~3.4 m,混凝土总方量4 058 m3,属典型的大体积混凝土,初步设想有3

图1 烟囱基础剖面图

个施工方案:(1)一次施工,不留任何施工缝;(2)基础中间留横向施工缝1条,分为上下2块;(3)留互相垂直施工缝2条,将基础均分为4块,分2次对称浇筑(见图2),先浇①部分,然后至少停留7天后,再浇②部分。方案比较:

(1)若采用斜面分层法一次性整体浇筑,取圆板基础平均厚度2.7 m,混凝土坡度1∶6,每层覆盖混凝土厚度40 cm,初凝时间3 h,则每h需要混凝土量为99 m3,厦门烟囱滑模施工,而现场拌和站生产能力为60 m3/h,混凝土供应能力不足。

(2)若采用水平分缝,分上下2块的施工方案,存在以下难点:一是在浇筑上层混凝土时,上层钢筋易遭污染,难以清理;二是下层混凝土浇筑后,对上层混凝土产生较大的约束作用,经计算此约束应力约为5.2 MPa,烟囱滑模施工公司,大于混凝土的抗拉强度2.0 MPa,因而可能产生温度裂缝。

(3)采用分块跳仓施工,则可以克服以上缺点,经总承包商日本三菱公司及业主同意,我们采取了第(3)方案。

2.2 保证混凝土质量的措施

垂直施工缝处的处理:为了保证施工缝处混凝土的质量,采用了台阶形施工缝(见图2)。为防止大体积混凝土的温度裂缝,采取了以下措施:(1)为减少垫层对底板混凝土的约束,在垫层上设置2层油毡作为滑动层。(2)混凝土表面至少抹面3次,以防止混凝土早期沉缩裂缝。(3)混凝土抹面完毕后,即采用1层薄膜加2层草袋的办法蓄温养护。此外,基础外模采用砖砌外模,并在混凝土浇筑前予以回填,以保证混凝土内外温差不大于25℃,降温速率小于1.5℃/天。(4)在基础内埋没钢管,监测混凝土的温度。实测平均气温20℃,中心温度高达70℃,表面温度45℃,满足温控要求。

图2 烟囱基础承台施工缝布置

采取以上措施取得了十分显著的效果,混凝土浇筑至今,未发现任何裂缝。



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